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伺服电机丢步怎么处理?

一、伺服电机丢步怎么处理?

一、检查电机是否存在干扰或伺服本身参数没有设置恰当导致。

  二、确认伺服马达接收脉冲数(A5系列dp_06cps或者A4系列dp_cps)与上位机发送的脉冲数是否一致,若有多出来的,可能存在干扰现象,检查控制柜布线,强弱电交叉布线;接地屏蔽处理好。

 

  三、如果松下伺服电机有搭配减速机,可用手转负载部分,试探减速机输出轴是否有转动,确认减速机精度、减速比是否满足。若减速比满足不了会导致转动惯量无法匹配,负载停止时会有震荡和抖动。

  四、检查松下伺服驱动的增益是否有提高,还有伺服驱动参数中转动惯量是否有增大。

  五、咨询松下伺服电机供应商或代理商,邀请售后服务支持并解决。

二、伺服电机丢步怎么回事?

1、因选型不合适导致的力矩欠缺,没有足够余量,导致机械部分因摩擦力等外力的突然增加,伺服电机力矩不足导致的步进电动机失步。

2、因控制的加减速做得过陡,或者没有加减速,导致的失步,还有一个方面就是因为干扰,如控制器到驱动器之间的线过长,驱动器到电动机的线过长,或有强干扰源,或开关电源不稳定,或驱动器与其他电器共用电源导致的分压等干扰,引起电机失步。

三、伺服电机丢步原因及解决办法?

1.

伺服电机失步的原因 失步是指伺服电机控制器发出N个脉冲,但是伺服电机未执行到N步,部分脉冲丢掉了。 过冲则是电机在从运动到停止,或从高速降低到低速时,因减速过抖或者没有减速,导致步进电动机没有及时停止而导致的位置丢失。 伺服电机的失步在早期非常频繁,其主要原因是驱动技术不够成熟,上位机发出的脉冲,伺服电机驱动器未能完全接收或者未能完全处理成电脉冲发给伺服电机。 随着驱动芯片的运算能力大副提高,光藕的性能和速度大副提高,驱动器的抗干扰能力增强,这种因驱动器的性能和品质导致的失步几乎不存在了。

2.

伺服电机的过冲,往往是因为选型不合适,或没有做好加减速导致。 失步严重影响数控系统的稳定性和控制精度,造成加工精度下降。因而保证电机不发生失步现象至关重要。

四、三菱40a伺服驱动器丢步?

1.因选型不合适导致的力矩欠缺,没有足够余量,导致机械部分因摩擦力等外力的突然增加,伺服电机力矩不足导致的步进电动机失步.

  2.因为控制的加减速做得过陡,或者没有加减速,导致的失步,还有一个方面就是因为干扰,如控制器到驱动器之间的线过长,驱动器到电动机的线过长,或者有强干扰源,或者开关电源不稳定,或者驱动器与其他电器共用电源导致的分压等干扰,引起电机失步.

五、伺服丢步会报警吗?

步进电机一般没有报警信号的,雷赛而且3ND583是老型号,现在的新型号都是3DM583,如果想要报警的话推荐你用雷赛的混合伺服,就是闭环的步进系统,可以报警,有丢步,位置误差等报警,价格也就比一套步进贵了50%左右,性价比很高的。

六、如何判断伺服马达少步丢步?

一、伺服电机失步的原因

失步是指伺服电机控制器发出N个脉冲,但是伺服电机未执行到N步,部分脉冲丢掉了。

过冲则是电机在从运动到停止,或从高速降低到低速时,因减速过抖或者没有减速,导致步进电动机没有及时停止而导致的位置丢失。

伺服电机的失步在早期非常频繁,其主要原因是驱动技术不够成熟,上位机发出的脉冲,伺服电机驱动器未能完全接收或者未能完全处理成电脉冲发给伺服电机。

随着驱动芯片的运算能力大副提高,光藕的性能和速度大副提高,驱动器的抗干扰能力增强,这种因驱动器的性能和品质导致的失步几乎不存在了。

伺服电机的过冲,往往是因为选型不合适,或没有做好加减速导致。

失步严重影响数控系统的稳定性和控制精度,造成加工精度下降。因而保证电机不发生失步现象至关重要。

二、伺服电机失步的表现

1、因选型不合适导致的力矩欠缺,没有足够余量,导致机械部分因摩擦力等外力的突然增加,伺服电机力矩不足导致的步进电动机失步。

2、因控制的加减速做得过陡,或者没有加减速,导致的失步,还有一个方面就是因为干扰,如控制器到驱动器之间的线过长,驱动器到电动机的线过长,或有强干扰源,或开关电源不稳定,或驱动器与其他电器共用电源导致的分压等干扰,引起电机失步。

七、伺服电机丢脉冲怎么解决?

可能是编码器分辨率不准,更换编码器。

八、伺服电机速度快会丢步是什么原因?

说明伺服电机的输出扭矩不足,设置一下刚性参数试试。如果还不行,就是电机功率选小了。

九、松下伺服电机失步?

解决松下伺服电机失步的方法如下:

  一、检查电机是否存在干扰或伺服本身参数没有设置恰当导致。

  二、确认伺服马达接收脉冲数(A5系列dp_06cps或者A4系列dp_cps)与上位机发送的脉冲数是否一致,若有多出来的,可能存在干扰现象,检查控制柜布线,强弱电交叉布线;接地屏蔽处理好。

 

  三、如果松下伺服电机有搭配减速机,可用手转负载部分,试探减速机输出轴是否有转动,确认减速机精度、减速比是否满足。若减速比满足不了会导致转动惯量无法匹配,负载停止时会有震荡和抖动。

  四、检查松下伺服驱动的增益是否有提高,还有伺服驱动参数中转动惯量是否有增大。

  五、咨询松下伺服电机供应商或代理商,邀请售后服务支持并解决。

十、伺服电机步距异常?

1、 检查是不是伺服被卡住了,或者阻力明显变大,如果是那么调整机械。

2、检查运行状态,看看是不是跑得不好了,如果调整PID能在保证平稳运行的情况下,还能缩小跟随误差,那么通过调整PID解决。

3、以上两个都没问题,那么可能是系统的刚性低,达不到设置最小值。可以通过加大位置误差报警值,让其报警范围变大来解决问题。