主页 > 三菱电机 > 伺服电机空载抖动原因?

伺服电机空载抖动原因?

一、伺服电机空载抖动原因?

  1、空载抖动:

由电动机基础不牢、刚度不够或固定不紧。风扇叶片损坏,破坏了转子的机械平衡。机轴弯曲或有裂纹。等原因造成。

2、如果加负载后抖动,一般是传动装置的故障引起,可能是胶带轮或联轴器转动不平衡,联轴器中心线不一致,使电动机与所传动的机械轴线不重合。

二、三菱伺服电机抖动是什么原因?

三菱伺服电机抖动很大问题是刚性没有调好,不光抖动,而且还有噪音,调试刚性也是一个技术活儿,不专业的搞不定的

三、三菱伺服电机空载抖动发热?

三菱伺服电机运行时抖动现象可能的几个原因:

1、伺服负载过大(伺服选小了) 2、伺服刚性没调好 3、丝杆没选好 。下面我们从伺服配线、伺服参数、机械系统三个方面更详细的分析。

一、 伺服配线:

a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;

b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;

c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。

二、伺服参数:

a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;

b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;

c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;

d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。

三、机械系统:

a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;

b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;

c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。

四、伺服电机抖动?

是由于以下原因造成的:首先,可能是电机的供电电压不稳定,导致电机无法正常运转,从而产生抖动现象。其次,可能是电机的控制信号不准确或者干扰较大,导致电机无法精确控制,进而产生抖动。此外,还有可能是电机的机械部件存在问题,比如轴承磨损或者松动,导致电机运转不平稳,产生抖动。为了解决问题,可以采取以下措施。首先,检查电机的供电电压是否稳定,如果不稳定需要采取相应措施来保证供电电压的稳定性。其次,检查电机的控制信号是否准确,可以通过调整控制信号的幅值和频率来提高控制的精确度。此外,还需要定期检查电机的机械部件,及时更换磨损的轴承或者紧固松动的部件,以确保电机的正常运转。总结:可能是由于供电电压不稳定、控制信号不准确或干扰较大以及机械部件存在问题等原因所致。为了解决这个问题,需要保证供电电压的稳定性,调整控制信号的准确度,并定期检查和维护电机的机械部件。

五、伺服电机来回正反转抖动原因?

原因

一:伺服电机参数设置问题

(1)增益设置过大,调整参数,降低增益

(2)电子齿轮比的设置过大,可以恢复出厂设置

(3)调整陷波滤波器频率以及幅值。

二:伺服电机配线问题

(1)检查线缆有没有破损,要使用标准常规的线缆

(2)检查下控制线周围是否存在干扰源

(3)检查线缆是否接好,端子是否移位。

六、亿川伺服电机抖动原因分析?

当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。

02

观点二:

1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。

2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。

3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。

4、模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线。

5、还有就是一种旋转编码器接口电机,接地不好的情况很容易造成震动。 

七、伺服电机旋转抖动什么原因?

伺服电机旋转抖动可能有多种原因,其中最常见的是电机控制系统中的误差或不稳定性。这些误差可能来自于电机控制器的设置不正确、传感器读数不准确或机械传动系统的松动等。此外,电机本身的结构和质量也可能会对其运行造成影响。为了解决这些问题,可以通过调整控制器的参数、更换传感器或加强机械结构等方法来提高电机的运行稳定性和精度。

八、三菱伺服电机过载后就抖动?

一般情况下,参数在出厂前就调整好了的,不会有太大的问题。在以全部都排除的情况下还有抖动的,再去考虑调整增益。

三菱伺服电机运行时抖动现象可能的几个原因:1、伺服负载过大(伺服选小了) 2、伺服刚性没调好 3、丝杆没选好 。

运行中电机无故出现抖动,运行不畅,电机电流升高甚至过热过载也应该首先检查抱闸是否打开

九、三菱伺服电机停止时来回抖动?

机械轴的位置环超调或机械传动滞后造成的。因为机械轴的伺服控制回路采用全闭环,虽然坐标在指令控制下精停在某位置,但是由于机械滞后的原因,使得坐标在停止后,机械传动环节的内应力使坐标停止后有时回动一下,于是面板上会有显示跟随误差的情况。

解决方法:

1、检查机械轴的光栅尺读数头是否无损,如有污损用麂皮轻拭,再仔细安装回原位,试机,若故障依旧继续向下进行。

2、检查伺服电机轴与滚珠丝杠的连接是否可靠,如正常,继续向下。

3、检查机械轴坐标机械传动环节润滑良好否,如丝杠、导轨油膜厚度正常否,若正常继续向下。

4、脱开伺服电机轴与滚珠丝杠的连接,用手轻轻盘动丝杠,注意必须正反向轻轻盘,感觉是否有顿滞感,若有,则轴承、丝杠螺母损坏。

十、invt伺服电机抖动?

伺服电机电机抖动的原因,以及处理方法。

1、原因:绕组不对称。处理方法:检查电机接线。

2、原因:驱动器或电机故障。处理方法:更换驱动器或者电机。

3、原因:转速处于共振点。处理方法:避开共振点使用。

4、原因:这算到电机轴的负载惯量与转子惯量比超过5.处理方法:选择大惯量电机或者合理的减速比来控制惯量比尽量小